大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于注塑机输送带配件批发全套的问题,于是小编就整理了4个相关介绍注塑机输送带配件批发全套的解答,让我们一起看看吧。
谁知道有什么设备能把注塑产品跟水口掉下来的时候自动分开、归类?
潜伏式进胶一起掉下的那就是产品没外观啦 模具下面放个流水线把产品运出来 流水线中间或尾端根据产品和水口的形状或特点做治具分离。
以前有做过,潜伏式进胶,水口是Z字型的 但产品是扁平的也不是很大,用了两个传送带,产品在两个传送带之间掉下去,然后水口直接走到粉碎机里。第二个传送带是一个往上走的斜坡
具体看产品水口情况,不需要是很高科技的东西。现场还需做很多的改良,需很多的观察时间。我们当初弄一个星期才符合长期生产的要求。
皮带输送机怎么更好的去除尘?
我看东莞邵鑫输送机网站有个案例,皮带输送机除尘可以在上面增加亚克力护罩,并在下面增加灰尘刷,或者是做封闭的不锈钢护罩,具体的看不同应用场景
对外观要求严格的注塑品防尘输送机,增加亚克力护罩和扫尘设备
食品类产品,做不锈钢封闭防尘处理
关于海天注塑机储不了料的问题?
1. 供料问题:检查供料系统是否正常运作,包括料斗、送料器、输送带等。可能是供料系统堵塞或出现故障导致无法正常储料。确保供料系统畅通,清理或修复任何堵塞或故障。
2. 控制系统问题:注塑机的控制系统可能存在故障,导致储料无反应。检查控制系统的电气连接是否正常,并确保控制程序设置正确。
3. 传感器问题:储料过程中使用的传感器可能存在故障或损坏。检查传感器的连接和状态是否正常,并确保它们能够准确感知储料的情况。
4. 操作错误:操作员可能在执行储料过程时出现错误。确保操作员按照正确的步骤和程序进行储料操作,并参考注塑机的使用说明书或操作指南。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系注塑机的供应商或售后服务,寻求专业技术支持和帮助。记住在处理设备故障时要注意安全,避免造成任何人身或设备损伤。
海天注塑机储不了料的问题可能由多种原因引起,例如料斗过小、料斗进食口堵塞、料斗底部出料口不畅通等。
解决这个问题的方法包括清理料斗、调整料斗大小以匹配注塑机的生产能力、更换不畅通的出料口等。此外,还可以优化工艺参数、提高操作人员技能水平,以避免此类问题的发生。总之,要解决海天注塑机储料问题,需要对具体情况进行综合分析,找到问题根源并采取相应措施。
海天注塑机储不了料的问题可能是由于注塑机的储料斗出现了堵塞,或者储料斗的材质不适合储存所需的原料造成的。解决这个问题可以采用清理储料斗、更换适合的储料斗材质、调整储料斗的储料量等措施。同时,也需要对注塑机进行维护保养,及时清除注塑机内部的杂质,保证原料的顺畅流动。
机械手的应用有哪些广范的应用?
采用机械手不仅可以提高产品质量,更可以节省人工,提高生产效率。
1.安全性高.使用人手进到模内取产品,如果注塑机故障或误按键造成合模,有夹伤工人手之危险,使用机械手确保安全。
2.节省人工. 机械手取出产品放置在输送带或承接台上,只需一人看管或一人同时看两台甚至更多台注塑机,可节省人工,做成自动流水线更能节省厂地,所以整厂规划更小更紧凑精致。
3.提高效率和品质.如一成型周期为30秒,人工取出时间为6秒,机械手取出为1.5秒的15千瓦的120吨注塑机,人工取出产品一个班8小时来计算可以成型800模,使用机械手提高到915模,生产效率提高了14%,8小时注塑机用电量为120度(以千瓦每小时1度电计算)使用机械手后用电量节省120*14%=17度。
4.延长注塑机的使用寿命.人员取出产品需要频繁的开关安全门,会造成注塑机某些部件寿命减短甚至损坏,影响生产。使用机械手则不需要频繁的开关安全门。
5.降低产品不良率.刚成型产品还有未完成冷却,存在余温。人手取出会造成手痕且人工取出用力不均取出产品存在不均的变型。机械手采用无纹吸具抱具用力均匀使之产品质量大有提升。
6.预防模具损坏.人员有时会忘了取出产品,合模会造成模具损坏,机械手若未取出产品,会自动报警停机,绝对不会伤到模具。
7.节省原料,降低成本.人员取出时间不定,会造成产品缩水.变型(料管若过火,需要重新注塑会浪费原料)因机械手取出时间固定,所以品质稳定。
8.节省人工.使用机械手,水口与产品可自动分开放置,不需要再挑选,可节省人工,若用随机粉碎自动吹到料桶内,可更节省时间和原料。
9.优质客户也希望选择有机械手的注塑厂家合作.使用机械手很大程度上克服了人工的惰性可准确算出日产量与交期。使用机械手可增加企业的竞争力,更是未来最大的趋势。
到此,以上就是小编对于注塑机输送带配件批发全套的问题就介绍到这了,希望介绍关于注塑机输送带配件批发全套的4点解答对大家有用。